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淺析反滲透化學(xué)清洗的實踐作用

概述   反滲透(tòu)作為膜過濾技術在火力(lì)發電(diàn)廠的水處理應用中已越發普遍,從用(yòng)於(yú)離子交(jiāo)換的預脫鹽到(dào)全膜水處理的(de)一部(bù)分,它解決了單一離子交換設備存在的設備台數多、投資費(fèi)用高、大(dà)量(liàng)使用酸、堿而造成的環境汙染等(děng)一係列問題(tí)。 1 我廠反滲透設備運行狀況   我廠發電一分場作為東北地區最早使用反滲透進行預脫鹽的單位,自1996年至2011年已有15年的運行和(hé)維護經驗,從(cóng)反滲透膜的使用年限看運行維護水平。從RO實際運行狀況看:兩套RO自1996年10月投運(yùn),第一次換膜時間均為(wéi)2004年5月(yuè),膜使用年限為七年半,到2011年6月,#1RO狀況良好,總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清(qīng)洗後效果不明顯(xiǎn),等待(dài)換膜(mó)。在脫鹽率(lǜ)和回收(shōu)率(lǜ)基本(běn)能保證要求(qiú)的情況下,都達到了理論(lùn)使用年限。本文重點從化(huà)學清洗方麵(miàn)進行總結和(hé)分(fèn)析。   我廠水處理係統由預處理係統、反滲透預脫鹽係統和離子交換除鹽係統三大部分組成,其工藝流程如下:地下水→生水泵→生水加熱器→高效纖維過濾器→5U保安過濾器→高壓泵→反滲透(tòu)(2×52m3/h)→滲透水箱→滲透(tòu)泵→逆流再生陽離子交換器→除碳器→中間水(shuǐ)箱→中間(jiān)水泵→陰浮動床→除鹽水箱→除鹽水泵→主廠房。   我廠使用的反滲透(tòu)設備,係引進美國陶氏公司生產的複合膜。#1、2 RO出力分別為50m3/h,總出力為(wéi)100t/h,脫鹽率為90%,回收率為75%。每套反滲透(tòu)設備由54根膜元件組成,均采用一級二段6-3方(fāng)式排列布置,即一段由36根膜元件組(zǔ)成(chéng)6個膜組件,二段由18根膜元件組成3個膜組件。 2 反滲透清洗(xǐ)情況及效果   反滲透設備自96年(nián)10月投運以來,由於使用地下水,加之運行(háng)過程對高效過濾器和對保安過濾器進行嚴格的監督檢查、清洗和更換濾芯,並堅持每年對反滲透設備(bèi)進行清洗,運行狀況一直良好。2004年5月(yuè)換膜後脫鹽率97%左右(yòu),係統壓差0.3MPa,產水流量(liàng)50m3/h。自2006年4月份(fèn),反(fǎn)滲透逐步出現異常現象,產水流量約下降10%左右(yòu),脫鹽(yán)率下降至91%左右(yòu)。對不同於以往的情況進行了詳細(xì)的(de)分析,發現反滲透設備存在以下幾方麵問題: 2.1 產品水流量達(dá)不到設計要求   反滲(shèn)透設備單套原設計產(chǎn)品水流(liú)量為50 m3/h,目前實際上隻(zhī)有(yǒu)40-45 m3/h。 2.2 脫(tuō)鹽率普(pǔ)遍降低   反滲透係統原設計脫鹽率為97%以上,目前實際上隻有92%左右。 2.3 各段壓差(chà)明顯增高   正常運(yùn)行係(xì)統壓差在0.3MPa左右,而目前壓差最高達0.5MPa左右。 2.4 加藥係統存在(zài)問題   由於自動加藥係(xì)統一直未投入運行,對於母管(guǎn)製並聯運行的兩套反(fǎn)滲透設備,單(dān)靠人工調節加藥量很(hěn)難控製,長期運行中加藥量的不穩定,導致反滲透(tòu)膜(mó)結垢,並呈加速趨勢。 3 產(chǎn)生原因(yīn)分析 3.1 阻垢劑加入量不夠 2005年8月份更(gèng)換為新型阻垢劑FLOCON-260。由於FLOCON-260無化驗方法,對於水處(chù)理母管製(zhì)並(bìng)聯運行的反滲透(tòu)設備,單靠人工調(diào)節加藥量很難控製,阻垢劑的使用控製不當,使得反滲透進水中的加藥量極不穩(wěn)定,沒有真正起到阻垢作用,導致反滲透膜結垢,並呈加速趨(qū)勢。   鹽(yán)水(shuǐ)經過(guò)反滲透後,水中95%以上的含鹽量被阻擋在濃水中,導致(zhì)濃水含鹽量上升(水的回收率在75%時,濃水中含鹽量增加至進水(shuǐ)4倍),鹽類的這種(zhǒng)濃縮是(shì)反(fǎn)滲(shèn)透裝(zhuāng)置結垢的主要原因。這些物質中最(zuì)常見(jiàn)的為碳酸鈣垢、硫酸鈣垢、金屬氧化物垢、矽沉積物及有機或無機沉積物。由於汙染物的汙染速度與給水條件、運行方式等因素有關,因此應該(gāi)控製產品水的回收率,使濃水流量維持在難溶鹽類不會析出(chū)的狀況下,既(jì)避免其離子積超過濃度積,同時要嚴格按照導則要求在發生(shēng)汙染時應(yīng)及時的(de)進行清(qīng)洗,否則汙染將(jiāng)會在相對較短的時間內使膜元件的性能(néng)遭到嚴重的破壞。 3.2 反滲透運行(háng)監督部分誤差大   反滲(shèn)透(tòu)係統(tǒng)中的有關表計如(rú)壓力表(biǎo)、流量表、電導表等損壞較多,現存表計誤差大,無法保證正常監督反滲透設備的運行情況。 3.3 反滲透進水(shuǐ)溫度無法保證(zhèng)   眾所周知反滲透膜有(yǒu)適宜的(de)水溫要求,適當地提高水溫有利於降低水的黏度,增加膜的透過(guò)速度。由於加熱器(qì)使用年限較長,銅管漏泄停運情況時有發生,針對此情況對生水加熱器進行了全麵的改造,並且增加了二次加熱(rè)係統,提高了(le)生水的加熱效果,改善了反滲透的運行工(gōng)況。 4 清洗方案的確定   膜的汙染(rǎn)是一個(gè)漸變過程,所以應在早(zǎo)期采取措(cuò)施,消除汙染(rǎn)物,避(bì)免損壞膜元件或降(jiàng)低其性能。根據反滲透設計導則的要求,結合反(fǎn)滲透投運以來的各種情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢查(chá)、驗證係統結垢情(qíng)況和製定符合實(shí)際的清洗方案,對反滲透係統(tǒng)進行(háng)檢查、取樣(yàng),結果如下: RO一段壓力容器進口側(cè)第一膜元件端麵有許多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段壓力容器進口(kǒu)側內壁附著有一層(céng)外觀為淺黃白(bái)色疏鬆狀的垢類,根據分析可(kě)初(chū)步判斷,係統內所結垢類的主要(yào)成分為硫酸鈣。並且通過對一(yī)段壓力容器進口側機械(xiè)雜質的清(qīng)理,使一段壓差有所下(xià)降。   反滲透係統(tǒng)的清(qīng)洗是一項嚴謹的(de)技術工作,清洗中稍有不慎,將會對反滲透膜造(zào)成不可彌補的損傷。因此,清洗前首先應根據係統存在的問題製訂嚴格、科學的清洗(xǐ)方案,其(qí)次要嚴格控製清洗過程的每一個步驟,同時應嚴密監視清洗過程中出現的不同情況(kuàng),靈活機動的調整監督手(shǒu)段,最終達到清洗汙垢、保(bǎo)護設備的目的。5 清洗過(guò)程   清理機(jī)械雜質,將一段壓力容器進水端的端板打開,清理每根膜元件端頭上的(de)機械(xiè)雜質。   根據清洗配方(fāng)配製酸洗、堿洗、殺菌等(děng)清洗藥液:啟動清洗水泵循環(huán)一小時以上,使其中的藥液完全溶解,並達(dá)到所需要(yào)的濃度與溫度。   水(shuǐ)清洗:啟(qǐ)動清洗水泵,將配(pèi)置好的清洗液以低流速、低壓力打至反滲透設備壓力容(róng)器(qì)中並置換掉原有溶液。   循環:當係統內原有水質被置換掉,全部充滿清洗藥液時,即可將清洗藥液全部回收至清洗箱中打循環,並維持恒定的壓力和溫度。如果膜元件汙染嚴重(chóng),應在清洗初期幾(jǐ)分鍾內將藥液排放掉,然後再進行循環清洗。   浸泡:通常浸泡一小時即可,對於汙染(rǎn)嚴重的膜(mó)元件延長浸泡(pào)時間,最多可浸泡(pào)10~15個小時。在延長的浸泡時間內,為保持較高的溫度,可繼續加熱並保(bǎo)持低速循環。   大流量衝洗:用泵在一定壓(yā)力下大流量循環清洗液30—60分鍾。   衝洗:用反滲透產(chǎn)品水或除鹽水衝去係統中殘存的清洗液。   清洗過程(chéng)中應嚴(yán)格控製清洗液溫度、PH值、壓力等在要求範(fàn)圍內,不得任意超標。 6 清洗程序的規範化   配製清洗液時,應保證所用全部化學(xué)藥品(pǐn)均是可溶的。在進入(rù)膜元件循環前藥液(yè)應混合均勻。   清洗結束轉入正常備用前,應先在(zài)低流量,低壓力下將膜元件內(nèi)的藥液衝淨,直至出水潔淨。   在(zài)清洗循環中,清洗液溫度不應超過40℃。   對(duì)於多段反滲透裝置,即可分段清洗,也可串聯清洗,具(jù)體(tǐ)清(qīng)洗方式可根(gēn)據膜汙染(rǎn)情況確定。 7 清洗效果(guǒ)的評價   實際過程中可以把清洗前後RO運(yùn)行各參(cān)數變化(huà)情況,輸入反滲(shèn)透“標(biāo)準(zhǔn)化運行管理軟件”,進行(háng)反滲透係統清洗效果的評價。最直觀的方法就是在相同的水溫、流量和產(chǎn)品水回收率和入口(kǒu)水壓力情況下,壓差和(hé)脫鹽率變(biàn)化情況。反滲透係統運(yùn)行狀況的(de)好(hǎo)壞,影響因素有進水水質成分、回收率、溫度、壓(yā)力、PH值及膜的運(yùn)行時間(jiān)等,這些(xiē)因素綜合構成了對反滲透膜性能的影響。   本次清洗使各種參數(shù)恢複正常,保證供給合格的除鹽(yán)水。   在隨後的(de)幾年裏,我廠堅持對反滲透設備加強運行監督和定期清洗製度,反滲透設備運行一直很穩定(dìng),實踐證明(míng),隻要按照要求(qiú)對反(fǎn)滲透裝(zhuāng)置進行運行和維(wéi)護,就能保證反(fǎn)滲透設備的出力和(hé)水質要求,就(jiù)能保證膜壽命。   參考文獻 [1]DL/T951—2005《火電廠反滲透水處理(lǐ)裝置驗(yàn)收導則》中國電力(lì)出版社   作者簡介 韓鳳麗(1967-),女,內蒙古赤峰市,現職稱:技師,學(xué)曆:大(dà)專,研究方(fāng)向(xiàng):電廠化學水處(chù)理。 本文摘自中國論文(wén)網(wǎng),原文地址:http://www.xzbu.com/2/view-4422556.htm 0 概述   反滲透作為膜過濾技術在火(huǒ)力發電廠的水處理應用中已(yǐ)越發普遍,從用於離子交換的預脫鹽到全膜水處理的(de)一(yī)部分(fèn),它解決了(le)單一離子交換設備存在的設備台數多、投資(zī)費(fèi)用高、大量使用酸、堿而(ér)造成的環境(jìng)汙染(rǎn)等一係列問(wèn)題。 1 我廠反滲(shèn)透設備運行狀況   我廠發電一分場作為東北地區最早使(shǐ)用反滲(shèn)透進行預(yù)脫鹽的單位,自1996年至2011年已有15年的運行和維(wéi)護經驗,從反滲透膜(mó)的使用年限看運行維護水平。從RO實際運行狀(zhuàng)況看:兩套(tào)RO自1996年10月投運,第一(yī)次換膜時(shí)間均為2004年(nián)5月,膜使用年限為七(qī)年半,到2011年6月,#1RO狀況良好,總壓差未(wèi)超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清洗後效果不(bú)明顯,等待換膜。在脫鹽率和回(huí)收率基(jī)本能保(bǎo)證要求(qiú)的情(qíng)況下,都達到了理論使用(yòng)年限。本文重(chóng)點從(cóng)化學清洗方(fāng)麵進(jìn)行總結和分析。   我廠水處理係統由預處理係統、反滲透預脫鹽(yán)係統和離子交換除鹽係統三大部分組成,其工藝流(liú)程(chéng)如下(xià):地下水→生水泵→生水加熱器→高效纖維過濾(lǜ)器→5U保安過濾器(qì)→高壓泵→反滲透(2×52m3/h)→滲(shèn)透水(shuǐ)箱→滲透泵→逆流再生陽離子交換器→除碳(tàn)器→中間(jiān)水箱→中間水泵→陰浮動床→除鹽水箱(xiāng)→除鹽(yán)水泵→主廠房。   我廠使用的反滲透設備,係引進美國陶氏公司生產的複合(hé)膜。#1、2 RO出力分別為50m3/h,總出力為100t/h,脫鹽率為90%,回收率為75%。每套反滲透設備由54根膜元件組成,均(jun1)采用一級二段6-3方式排(pái)列布置,即一段由36根膜元(yuán)件組成6個(gè)膜組件,二段由18根膜元件組成3個膜組件。 2 反滲透清洗情況及效果   反滲透設(shè)備自96年10月投運以(yǐ)來,由於使用地下水,加(jiā)之運行過程對高效過濾器和對(duì)保安過濾器進行嚴格的監督檢查、清洗和更換濾芯,並堅持每年對(duì)反滲透設備進行清洗,運行狀況一直良好。2004年5月(yuè)換膜後脫鹽率97%左右,係統壓差0.3MPa,產水流量50m3/h。自2006年4月份,反滲透逐步出現異常現象,產水流量約下降10%左右,脫鹽率下降(jiàng)至91%左右。對不同於以往的情況進行(háng)了詳(xiáng)細的分析,發現反(fǎn)滲透設備存在以下幾方麵問題: 2.1 產品水流量達不到設計要求   反滲透設備單套原設計產品水流量為50 m3/h,目前實際上隻有40-45 m3/h。 2.2 脫(tuō)鹽率普遍降低   反滲透係統原設計脫鹽率為97%以上,目前實際上隻有92%左右。 2.3 各段(duàn)壓差明顯增高   正常運行係(xì)統壓差在0.3MPa左右,而(ér)目前壓差最高達(dá)0.5MPa左右。 2.4 加藥(yào)係統存在(zài)問題   由於自動加藥係統一(yī)直未投入運行(háng),對於(yú)母管製並聯運行的兩套反滲透設備,單(dān)靠人工調節加藥量很難控製,長期運(yùn)行中加藥量的不穩定,導致反滲透膜(mó)結垢,並呈加速趨勢。 3 產生原因分析 3.1 阻垢劑加入量不夠(gòu) 2005年8月份更換為新型阻垢劑FLOCON-260。由於FLOCON-260無化驗方法,對於水處理母管製並聯運(yùn)行(háng)的反滲透設備,單靠人(rén)工調節(jiē)加藥量很難控製,阻垢劑的使用控製不當,使(shǐ)得反滲透進水中的加藥量極不穩定,沒有真正(zhèng)起到阻(zǔ)垢作(zuò)用,導致反滲透膜結垢,並呈加速趨勢。   鹽水經過反(fǎn)滲(shèn)透後,水中(zhōng)95%以上的含鹽量被阻擋在濃水中,導致濃水含鹽量上升(水的回收(shōu)率在75%時,濃水中含鹽量增加至進水(shuǐ)4倍),鹽類的這種濃縮是反滲透裝(zhuāng)置結垢的主要原因。這些物質(zhì)中最常見的(de)為碳酸鈣垢、硫酸鈣垢、金屬氧化物垢、矽沉積物及有機或無機沉積物。由於汙染物的汙染速度與給水條(tiáo)件、運行方式等因素有關,因此應該控製產品水的回(huí)收率,使濃水(shuǐ)流量維(wéi)持在難溶鹽(yán)類不會析出(chū)的狀(zhuàng)況下,既避免(miǎn)其(qí)離子積超過濃(nóng)度積,同時要嚴格按照導則(zé)要求在發生汙染時(shí)應及時的進行清洗,否則汙染將會在相對較短的時間內使膜元件的性能遭到嚴重的破壞。 3.2 反滲透運行監督部分誤差大   反滲透係統中的有關表計如壓力表、流量(liàng)表、電導表等損壞較(jiào)多,現存表計誤差大,無法保證正常監督反滲(shèn)透設備的運(yùn)行情況。 3.3 反滲透進水溫度無法(fǎ)保證   眾所周知反滲透膜有(yǒu)適宜的水溫要求,適當地提高(gāo)水溫有利於降低水的黏度(dù),增(zēng)加(jiā)膜的透過速度。由於加熱(rè)器使用年限較長,銅管漏泄停運情況時有發生,針對(duì)此情(qíng)況對生水(shuǐ)加熱(rè)器進行(háng)了全麵的改造,並且增加了二次加熱係統,提高了生(shēng)水的加熱效果,改善了(le)反滲透的運行工況。 4 清洗(xǐ)方案(àn)的(de)確定   膜的汙染是一個漸變過程,所以應在早期采取措施,消除汙染物,避免損壞膜元件或降低其性能(néng)。根據反(fǎn)滲透設計(jì)導則的要求(qiú),結合反滲透投運以來的各(gè)種情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢(jiǎn)查、驗證係統結垢情況和製(zhì)定符合實際的清洗方案,對反滲透係統進行檢查、取樣,結果如下(xià): RO一段壓力容器進口側第一膜元(yuán)件(jiàn)端麵有許多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段(duàn)壓(yā)力容器進口(kǒu)側內壁附著有(yǒu)一層外觀為淺黃白色疏鬆狀的垢類,根據分析可初步判斷,係統內所結垢類的主要成分為(wéi)硫酸鈣。並且通過對一段壓力容器進口側機械雜質的清理,使一段壓差有所下降。   反滲透係(xì)統的清洗是一(yī)項嚴(yán)謹的技術工作,清(qīng)洗中稍有不慎,將會對反滲透膜造成不可彌補(bǔ)的損傷。因此,清洗(xǐ)前(qián)首先(xiān)應根據係統存在的問題製訂嚴格、科學的清洗方案,其次要嚴格控製清洗過程的每一個步驟,同時應(yīng)嚴密(mì)監視清洗過程(chéng)中出(chū)現的(de)不同情況,靈活機(jī)動的調整(zhěng)監督手段,最終達到清洗(xǐ)汙垢、保(bǎo)護設備的目的。5 清洗過程   清理機械雜質,將一段壓力容(róng)器進水端的(de)端板打開,清理每根膜(mó)元件端頭上的機械(xiè)雜質。   根據(jù)清洗(xǐ)配方配(pèi)製酸洗、堿洗、殺菌等清洗(xǐ)藥(yào)液:啟動清洗水泵循環一小時以上(shàng),使其中的藥液完全(quán)溶解,並達到所需(xū)要(yào)的濃(nóng)度與溫度。   水清洗(xǐ):啟動清洗水泵,將配置好的(de)清洗(xǐ)液以低流(liú)速、低壓力打至反滲透設備壓(yā)力容器中(zhōng)並置換掉原有溶(róng)液。   循環:當係統內原有水質被置換(huàn)掉,全部充滿清洗藥液時,即可將清洗藥液全部回收至(zhì)清洗(xǐ)箱中打循環,並維持恒(héng)定的壓力(lì)和溫(wēn)度(dù)。如(rú)果膜元件汙染嚴(yán)重,應在清洗初期幾分(fèn)鍾內將藥液排放掉,然後再進行循環(huán)清洗。   浸泡:通常浸(jìn)泡一小時(shí)即可,對(duì)於汙染嚴重的膜元件延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小時。在延長的浸泡時間(jiān)內,為保持較高的溫度,可繼續加熱並保持低速循環。   大流量衝洗:用泵在一定壓力(lì)下大流量循環清洗液30—60分鍾。   衝洗:用反滲透產(chǎn)品水或除鹽水衝去係統中殘存的清洗液。   清洗過程中應嚴格控製清洗液溫度、PH值、壓力等在要求範圍(wéi)內,不得任意(yì)超標(biāo)。 6 清洗(xǐ)程序的規範化   配製清洗液時,應保證(zhèng)所用全部化學藥品均是可溶的。在進入膜元件循環前(qián)藥液應混合均勻。   清洗結束轉(zhuǎn)入正常備用前,應先在低流量,低壓力下將膜元件內的藥液衝淨,直至出水潔(jié)淨。   在清洗循環中,清洗液溫度不應超過(guò)40℃。   對於多段反滲(shèn)透裝置(zhì),即可分段清洗,也可串聯清洗,具體清洗方式可根(gēn)據膜汙染情(qíng)況確定。 7 清洗效果的評價   實際過程中可以把清洗前(qián)後RO運行各參數變化情況,輸入反滲透“標準(zhǔn)化運行管理軟件”,進行反滲透係統清洗效(xiào)果的評價。最直(zhí)觀的方法就是在相同的水溫(wēn)、流量和(hé)產(chǎn)品水回收率和入口水壓力情(qíng)況下,壓差和(hé)脫鹽率變化情況。反滲透係統運行狀況的好壞,影響(xiǎng)因素有進水水質成分、回收率、溫度、壓力、PH值及膜的運行時間等,這些因素(sù)綜合(hé)構成了對反滲(shèn)透膜性能的影響。   本次清洗使各種參(cān)數恢複正常,保證供給合格的除鹽(yán)水。   在隨後(hòu)的幾年裏,我廠堅持對反滲透(tòu)設備加強運行監督和定期(qī)清洗製度,反滲透設備運行一直很穩定,實踐證明,隻要按照要求對反滲(shèn)透裝置進行運行和維護(hù),就能保證反滲透設備的出力和水質要求,就(jiù)能保證膜壽命。


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